節(jié)能降耗!棕剛玉脫殼爐冶煉工藝再升級試驗(yàn)取得***成功
今年以來,國家對環(huán)保的整治力度持續(xù)加大,棕剛玉原材電極市場受到強(qiáng)烈沖擊,電極價格暴漲,品質(zhì)逐漸下降,造成電極消耗熱損過大,成為公司將成本的一大難題。
企業(yè)提倡“節(jié)能降耗”,***為關(guān)鍵的一點(diǎn)就是將“節(jié)能降耗”工作落到實(shí)處。一分廠脫殼爐僅僅圍繞這一主題在生產(chǎn)過程中進(jìn)行技術(shù)革新和技術(shù)創(chuàng)造,決定:一是采用增加埋弧冶煉時間,減少因弧光長時間外漏造成熱損對電極的消耗;二是及時清理電極上的粘合料,避免電極從粘合料以上部分,開始氧化變細(xì)造成掉頭現(xiàn)象;三是改變以往因出現(xiàn)電極熱損過大、電極過細(xì),需要從接頭處全部卸掉的方法,改為技術(shù)人員人工用自制工具對局部卸掉的方法處理,從而減少了不必要的電極消耗,省下來一個電極接頭50Kg就可以冶煉三爐棕剛玉。
通過以上三種措施的實(shí)施,全年分廠的電極消耗一般都在10Kg以下,今年***好時期達(dá)到每噸剛玉消耗在7Kg,經(jīng)過試驗(yàn),***終達(dá)到預(yù)期的效果,取得了明顯成績,在實(shí)際冶煉中減少了人員更換電極的次數(shù),降低了電極的消耗。
此次試驗(yàn)的成功,標(biāo)志著棕剛玉冶煉實(shí)現(xiàn)原材使用方式多樣化,從而達(dá)到降低生產(chǎn)成本,進(jìn)一步構(gòu)建低消耗的節(jié)能型冶煉模式。期間所有的數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)記錄,形成一套具有可操作性的操作規(guī)程,為今后冶煉生產(chǎn)提供可靠依據(jù)。